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氣化裝置粉煤線鎖斗閥故障分析及改進(jìn)措施

來(lái)源: 上海閥門 時(shí)間: 2012-06-21 點(diǎn)擊: 6,293

1.概述

殼牌粉煤氣化(SCGP)技術(shù)是當(dāng)前世界范圍內(nèi)已工業(yè)化的煤氣化技術(shù)中最先進(jìn)的,尤其是粉體處理技術(shù)和控制系統(tǒng)均有全新的設(shè)計(jì)理念,其中大量使用了邏輯順序控制,而順序控制最終是通過(guò)閥門的準(zhǔn)確動(dòng)作來(lái)實(shí)現(xiàn)。氣化裝置粉體單元通過(guò)粉煤儲(chǔ)罐、放料罐與給料罐之間的鎖斗閥、平衡閥和泄壓閥的周期性隔離、連通、排放實(shí)現(xiàn)煤粉的傳送,該順序控制無(wú)需或只需極少的人工干預(yù)。

由此可見,鎖斗閥能否正常工作直接關(guān)系到氣化爐的給料能否順利進(jìn)行,對(duì)其故障原因的分析及解決對(duì)保障氣化裝置的長(zhǎng)周期安全運(yùn)行有著重要的意義。

2.鎖斗閥的參數(shù)和工況

公稱通徑:DN300,壓力等級(jí):PNl0.0,工藝介質(zhì):氮?dú)?粉煤,操作溫度:80℃,操作壓力:4.7Mpa,密封等級(jí):V級(jí),閥門動(dòng)作頻次:開關(guān)各1次/20分鐘。

3.BURGMANN鎖斗閥的結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn)

安慶粉煤氣化裝置上使用的進(jìn)口鎖斗閥是BURGMANN公司生產(chǎn)的全通徑硬密封固定球閥。BURGMANN鎖斗閥的結(jié)構(gòu)見圖l。其閥體為兩塊式,材質(zhì)WCB,流道內(nèi)襯雙相鋼耐磨套,閥體設(shè)吹掃口。球體側(cè)裝,上下轉(zhuǎn)軸的凸輪狀頭部插入球體,轉(zhuǎn)

軸由閥蓋中的軸套定位。密封副由碟簧預(yù)緊的閥前密封型閥座和球體組成,球體和閥座的基材為雙相鋼2205,密封面噴焊鎳基合金,硬度HRC60。閥座帶刮掃刃,防止固體顆粒進(jìn)入密封面。閥門配單缸雙作用單撥叉氣動(dòng)執(zhí)行器。

BURGMANN鎖斗閥的結(jié)構(gòu)示意圖

BURGMANN 鎖斗閥為介質(zhì)上游密封型固定球閥,介質(zhì)壓差對(duì)球體的推力通過(guò)閥桿傳遞到閥體上,壓差使上游閥座貼緊球體而密封,啟閉扭矩受壓差影響小。

4.BURGMANN 鎖斗閥故障統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)措施

4.1 鎖斗閥故障統(tǒng)計(jì)

鎖斗閥在頻繁動(dòng)作過(guò)程中,特別是運(yùn)行一年后多次出現(xiàn)故障。根據(jù)統(tǒng)計(jì):2007年1月25日—2009年8月20日,4臺(tái)粉煤線鎖斗閥共出現(xiàn)故障54次,2007—2009年裝置在運(yùn)期間日平均故障率見表1,各類故障所占比例見圖2。

根據(jù)圖2,鎖斗閥故障歸納為以下幾類:(1)支架開裂和扭曲變形;(2)氣動(dòng)執(zhí)行器活塞桿斷、輸出軸銅套和撥叉嚴(yán)重磨損;(3)閥門開關(guān)不到位等。

表1 2007-2009年裝置在運(yùn)期間鎖斗閥日平均故障率
序號(hào) 故障次數(shù) 裝置實(shí)際運(yùn)行時(shí)間(天) 在運(yùn)期間日平均故障率(%)
2007年 13 179 7.26
2008年 40 246 16.26
2009年 1 122 0.82
各類故障比例圖

4.2 支架故障

閥門氣動(dòng)執(zhí)行器支架扭曲變形,四角開裂。

4.2.1 支架故障分析及造成的后果

在原支架三維模型的氣缸連接面加載扭矩5292N—m(此數(shù)據(jù)為進(jìn)口廠商提供),固定支架底面,對(duì)支架進(jìn)行有限元分析,分析如下:(1)支架下角應(yīng)力最大,且和材料屈服應(yīng)力相近,導(dǎo)致下角易開裂;(2)四角位移最大,為0.12mm;(3)原支架易變形損壞,導(dǎo)致氣缸輸出軸與閥桿不對(duì)中,引起氣動(dòng)頭零件磨損。

4.2.2 支架改造

支架加固改進(jìn):(1)保證支架安全系數(shù)大于4;(2)支架四角位移下降一個(gè)數(shù)量級(jí)。支架改造后無(wú)變形扭曲和四角開裂現(xiàn)象。

4.3 氣動(dòng)頭故障

撥叉式氣動(dòng)頭輸出軸銅套磨損、活塞桿斷裂、撥叉開裂。

4.3.1 氣動(dòng)頭故障分析及造成的后果

(1)撥又氣動(dòng)頭理論計(jì)算基礎(chǔ)

單撥叉機(jī)構(gòu),其輸出轉(zhuǎn)矩的計(jì)算見下式,尺寸幾何含義如圖5。

式中:Q——撥叉機(jī)構(gòu)最小的輸出扭矩,N·mm;

Q——壓縮空氣對(duì)活塞的作用力(N);

Q=π/4*D2P

D——?dú)飧變?nèi)徑(mm);

h——?dú)鈩?dòng)裝置輸出軸中心O到活塞桿的垂直距離(mm);

φ——輸出軸旋轉(zhuǎn)角(φ以O(shè)Y軸開始讀數(shù),逆時(shí)針為正,±45°);

R——輸出軸中心O到滑塊中心O1的距離(mm),R=h/cosφ;

l——撥叉槽寬(mm);

d——銷軸直徑(mm);

μ——?dú)鈩?dòng)裝置摩擦系數(shù),取0.15。

(2)氣動(dòng)頭的選型原則和進(jìn)口氣動(dòng)頭的原始數(shù)據(jù)

撥叉氣動(dòng)頭的選型一般要求其最小輸出轉(zhuǎn)矩Mmin不小于M球max的1.5倍。機(jī)構(gòu)的效率按η=0.8,即按下式選擇鎖斗閥氣動(dòng)頭Mminη=1.5M球max

進(jìn)口氣動(dòng)裝置測(cè)繪數(shù)據(jù):銷軸直徑d=36,撥叉槽寬l=40,滑塊導(dǎo)向桿直徑50,h=100,活塞直徑D=430,廠商提供的球閥開閥扭矩M球max=5292Nm。

(3)進(jìn)口氣動(dòng)頭的校核

將進(jìn)口鎖斗閥的閥門啟閉扭矩5292Nm,及其氣動(dòng)裝置的參數(shù)l=40、d=36、h=100、D=430、μ=0.15、η=0.8代入計(jì)算公式Mminη=1.5M球max從而確定氣缸介質(zhì)壓力P=0.68MPa。

(4)氣動(dòng)頭的故障分析

依據(jù)撥又氣動(dòng)頭理論計(jì)算、選型原則、撥又氣動(dòng)頭的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核得出:鎖斗閥要正常啟閉,進(jìn)口閥門的氣動(dòng)裝置的氣壓應(yīng)該為7kg/cm2 ,考慮到閥桿進(jìn)煤粉和球與閥座之間的磨損加劇,該氣源壓力可能需要進(jìn)一步加大。可見進(jìn)口氣動(dòng)頭選型偏小,導(dǎo)致氣動(dòng)頭長(zhǎng)期在高氣壓狀態(tài)下頻繁啟閉,再加上支架變形損壞引起的氣缸輸出軸與閥桿不對(duì)中,進(jìn)一步造成氣動(dòng)執(zhí)行器零件的磨損和損壞。

4.3.2氣動(dòng)頭的改進(jìn)措施

(1)改造氣動(dòng)頭,使其在4kg/cm2~5kg/cm2的氣壓下輸出與閥門匹配的扭矩。

(2)對(duì)易損部件采用耐磨材料,如氣缸輸出軸套材質(zhì)改為球墨鑄鐵。

4.4 閥門開關(guān)不到位或卡死

閥桿卡澀,造成球體轉(zhuǎn)動(dòng)不到位或無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。

4.4.1 閥桿卡澀原因分析及造成的后果

閥桿卡澀原因分析見圖6:(1)閥桿僅有一道防塵環(huán),該環(huán)一旦磨損,煤粉進(jìn)入“閥桿與軸套”以及“閥桿與止推墊”之間的間隙,煤粉逐漸壓結(jié),造成閥桿卡澀,閥門動(dòng)作困難;(2)軸套和閥桿咬合:軸套和閥桿材質(zhì)都是雙相鋼,出現(xiàn)咬合現(xiàn)象,導(dǎo)致閥門動(dòng)作困難。

進(jìn)口鎖斗閥閥桿防塵結(jié)構(gòu)示意圖

4.4.2 閥桿卡澀的改進(jìn)措施

改進(jìn)措施見圖7:(1)閥蓋加密封氣口,通入稍高于介質(zhì)壓力的高壓氮?dú)?密封口第一道閥后必須加單向閥,以防介質(zhì)污染氮?dú)庀到y(tǒng)),防止粉體進(jìn)入閥桿和軸套間隙;(2)軸套多加幾道耐磨密封環(huán),防止粉體進(jìn)入;(3)軸套改為和閥桿相異的材料一耐磨合金,防止軸套和閥桿咬合。

閥桿防塵結(jié)構(gòu)改造示意圖

5.結(jié)語(yǔ)

通過(guò)加強(qiáng)支架、增大氣缸輸出扭矩、閥蓋加密封氣防塵等改造措施,大大地降低了進(jìn)口鎖斗閥的運(yùn)行故障,位號(hào)為12XV0232的進(jìn)口鎖斗閥,自2009年4月運(yùn)行以來(lái)只出現(xiàn)1次故障。

特別是在分析以上原因和總結(jié)改造經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的鎖斗閥的國(guó)產(chǎn)化改造,取得了很好的效果,最早一臺(tái)國(guó)產(chǎn)化閥門已運(yùn)行8個(gè)多月無(wú)故障,不僅探索了鎖斗閥國(guó)產(chǎn)化的路子、大大降低了故障率和檢維修費(fèi)用,也為氣化裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

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